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 高炉煤气锅炉   220t/h | 140t/h| 130t/h | 75t/h | 40t/h | 35t/h | 25t/h 

  JG-130/3.82-Q型高炉煤气锅炉是江联公司为唐山钢铁股份有限公司试制生产的。钢铁企业在冶炼生铁时会产生大量的高炉煤气,这种燃料虽然含有一定的可燃成分(如CO、H2),但其体积含量少,燃料的低位发热值较低,难于着火及燃尽,以前一般直接排空或与焦炉煤气混合后进行燃烧等方法来处理,这两种处理方式均不好,前者不仅浪费能源,还污染了大气;后者需要大量优质燃料—焦炉煤气,且工艺复杂。我厂结合国内有关钢铁行业的实际情况,决定开发单锅筒全膜式壁130t/h全烧高炉煤气锅炉。该项目已列入江西省经贸委[赣经技发(2001)66号文件]批准下达的《江西省2001年第一批新产品试制项目计划表》,项目编号为2001/1-15,并列入江西省机械行业管理办公室[赣机科(2001) 92号]批准下达的《江西省二OO一年第一批新产品试制项目计划表》,项目计划编号为JM2001/1-22。
  JG-130/3.82-Q型高炉煤气锅炉是我公司98年8月开始设计调研,经过对国内外相近炉型进行分析,结合本厂35t/h、75t/h高炉煤气锅炉的设计经验进行了初步设计。98年9月开始设计,于98年10月完成了施工图设计及全部设计资料。图纸资料完成后,工艺、标准、质量等部门按有关条例、规程和国家有关标准进行审定,并交付生产,于99年4月交付工地安装,2000年6月安装完毕,2000年8月开始试运行。从2000年8月开始,我们对样机进行了冷态实验,情况良好。热态调试一次成功,出力等其他参数均达到或超出设计要求,并有较强的超负荷及低负荷能力。2001年12月机械工业火电设备质量监督检测中心(上海发电设备成套研究所)对其进行性能测试,表明锅炉热效率达到目的90.75%,最高连续出力为150.21 t/h,最低稳燃负荷为49.85t/h;锅炉烟尘排放浓度、烟气黑度、SO2和NOx排放浓度均达到国家环保标准要求。
  该锅炉额定蒸发量为130t/h,额定出口蒸汽压力为3.82Mpa,设计燃料为冶炼高炉所产生的高炉煤气,主要用于钢铁冶炼企业高炉煤气的回收利用,并解决高炉煤气空排所造成的环境污染。

  为充分利用我国钢铁行业低热值的高炉煤气资源,使之产生更大的经济效益,该炉采用了炉内蓄热稳燃器这一专利技术。本样机为国内首创,其情况见一览表。

本样机情况一览表

研制单位

使用单位

产品型号

试验负荷

试验燃料

锅炉效率

江联公司江西锅炉厂

唐山钢铁公司

JG-130/3.82-Q

100%

高炉煤气

90.75 %

  该炉一小时耗高炉煤气约为143,140Nm3/h,折合标准煤约为14.927t/h,如果十家钢厂使用二十台此型号的锅炉,每台锅炉的年运行小时数最少为8000小时,则每年使钢厂减少燃用238.832万吨标准煤,按300元/吨标准煤单价计,节煤费为7.165亿元,节能效益极为显著。同时由于减少了11.45亿Nm3高炉煤气在空气中的排放,且燃烧后的高炉煤气中不含灰尘,因此,该高炉煤气锅炉的环保效应极为显著。一般10,000Nm3高炉煤气的市场价为800元,每年可增加经济效益9,160万元(省去的燃料购买费),项目的总投资 约为5,600万元,预计6.1个月即可回收全部投资。


   

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